我国有将近八成的大型电站电厂锅炉水冷壁受到高温腐蚀影响,严重危及锅炉的正常安全运行,这一问题一直未能得到有效解决。
近日,酒钢宏晟电热公司,此项攻关取得突破。该公司通过对锅炉燃烧的煤粉质量,风粉输送、混合、加热、燃尽过程,进行全过程分析控制,为改善燃烧器运行状况,进行上千次调整试验后,成功改善炉膛燃烧状况,有效减缓锅炉高温腐蚀问题,锅炉燃烧调整取得阶段性成果。
宏晟电热公司共有6台350MW燃煤发电机组,机组长期保持高负荷运转,锅炉水冷壁高温腐蚀问题尤为严峻,仅2017年,因高温腐蚀导致非计划停机就达7次,给电力生产经营带来不利影响。对此,该公司先后发起多次技术攻关、工艺改进、设备改造,但成效不明显。今年,该公司发电二分厂抽调操作、工艺、技术、设备专业人员组成攻关团队,再次攻克这个难题。
发电二分厂厂长陈平: "水冷壁高温腐蚀主要是煤在燃烧过程中生成的硫化物造成的,除此之外就是设备和运行状态导致的腐蚀,而我们的攻关就针对这几个方面开展。"
在充分研判和分析后,攻关团队决定从锅炉水冷壁高温腐蚀的机理研究开始,从锅炉燃烧的源头制粉系统入手,合理优化锅炉煤粉、配风,提高锅炉水冷壁壁面氧量。350MW机组锅炉是一个长15米、宽13米、高65米相当于23层楼的庞然大物,仅制粉系统内部就包含磨煤机、分离器等多个设备,每台设备涉及的参数繁多,其中的变量数以万计,想要在其中寻找一个最佳点,难度可想而知。
攻关团队对锅炉煤粉细度、一次风调平、燃烧器配风、燃尽风比例、贴壁风调试和运行氧量等参数进行优化,开展燃烧调整现场试验。他们连续6个月奋战在锅炉旁,每天工作12小时以上,进行了上千次试验,并跟踪分析,最终“号准脉象”,攻关取得进展。
目前,我们在保证锅炉运行效率不减、煤耗不增的基础上,前后水冷壁的高温腐蚀问题已基本解决,左右水冷壁的高温腐蚀问题也得到有效控制。
区域锅炉责工赵小兵表示,这一阶段性成果正在该公司其他5台350MW机组上推广使用,预计年可节约费用及产生效益近亿元。
“下一步,我们还将持续开展攻关,力争得出更好、最优的试验结果,使水冷壁高温腐蚀现象得到彻底控制,进一步提升锅炉运行水平,稳定锅炉运行工况。”陈平表示。
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