匠心筑梦守初心创新赋能启新程——记2025年度国家能源集团劳动模范呼忠郎
2026-05-08 14:30:22 作者:腐蚀与防护 来源:腐蚀与防护 分享至:

 

十余载扎根一线,寒来暑往初心不改;十余载深耕不辍,攻坚克难使命在肩。在国家能源集团煤制油公司热电生产中心的生产现场,总能看到一个身着工装、步履匆匆的身影,他眼神里始终透着专注与坚定——他就是国家能源集团2025年劳动模范、老党员呼忠郎。

作为深耕热电领域的技术尖兵,他以老党员的赤诚践行初心,以老师傅的担当传帮带,以过硬的技术破解难题,在设备管理、项目攻坚、技术创新的战场上默默耕耘、屡创佳绩,用实干与坚守、创新与奉献,诠释着煤制油人的使命与担当,成为扎根一线、赋能发展的劳模典范,更是身边同事心中当之无愧的“榜样标杆”。



精耕细作守底线

做环保运行“压舱石”


“环保是企业的生命线,设备稳定是环保达标的根基,一丝一毫都不能马虎。”这是呼忠郎常挂在嘴边的话,更是他十余年来的行动准则。秉持设备全生命周期管理理念,他始终扎根生产一线,每天提前到岗,逐个检查设备运行参数、排查安全隐患,对每一台设备的“脾气秉性”都了如指掌,仿佛能听懂设备的“心跳”。
几年前,脱硫塔腐蚀、积液器泄漏等难题一直困扰着生产,不仅影响设备正常运行,还存在环保超标风险,多次整改都未能彻底解决。“当时大家都很着急,眼看着设备损耗越来越大,环保压力也越来越大,呼师傅主动站了出来,拍着胸脯说‘这个难题我来啃’。”热电生产中心运行班长王鑫回忆道。那段时间,正值公司装置大检修,呼忠郎几乎吃住在现场,白天钻进脱硫塔内部查看腐蚀情况,用尺子测量、用笔记录,不放过任何一个细小的腐蚀点;晚上回到办公室,查阅大量技术资料,反复分析腐蚀失效机理,对比多种防腐方案,常常忙到深夜,办公室的灯光总是亮到凌晨。
功夫不负有心人,经过半个多月的反复试验与优化,他创新提出“分层防腐+部件升级”方案,有针对性地更换耐腐蚀材质,优化防腐工艺,彻底解决了顽疾,实现了脱硫塔与锅炉同步稳定运行,环保排放指标持续优于国家标准。
面对脱硝系统效率低、能耗高的痛点,他没有墨守成规,而是反复琢磨、大胆尝试,创新提出“喷枪小流量多点布控”思路,重新规划喷枪布置位置、优化运行参数,一次次调整、一次次测试,最终使脱硝效率提升20%以上,既降低了能耗,又消除了设备故障风险,为公司筑牢了绿色生产防线。“呼师傅做事,我们最放心,有他在,环保运行就没有后顾之忧。”身边的同事们说起他,满是敬佩。

勇挑重担破困局

做项目攻坚“排头兵”


“作为老党员、技术骨干,关键时刻就要冲在前、顶得上,不能怕吃苦、不能怕困难。”在重点项目建设的关键时刻,呼忠郎始终牢记党员使命,主动扛起责任,冲锋在项目攻坚最前沿,用担当破解困局,用实干铸就实绩。
神东矿区绿色供热项目是集团重点民生工程与环保工程,肩负着解决矿区工业生产与居民冬季供暖双重需求的重任,其中440 t/h供热锅炉及配套设施建设是项目核心,技术难度大、施工周期紧、质量要求高。作为核心技术骨干,呼忠郎主动请缨,全程参与项目规划、设计、施工、调试的每一个环节。施工期间,他每天扎根施工现场,对照设计图纸,逐项检查施工质量,及时发现并解决施工中的技术难题,避免了返工风险。“有一次,锅炉脱硝喷枪安装出现偏差,若不及时整改,会影响后续运行效率,甚至存在环保达标排放隐患。呼师傅发现后,立即组织施工人员整改,亲自上手指导,蹲在现场整整一天,直到问题彻底解决才放心离开。”项目施工负责人刘孟兵说道。
在项目调试阶段,他连续多日坚守现场,24小时待命,针对调试过程中出现的参数不稳定、系统联动不畅等问题,快速响应、精准处置,如期实现锅炉及脱硫系统投运。与此同时,针对生产过程中低热值气浪费严重的问题,他再次主动攻坚,参与实施火炬气回收利用项目,大胆创新回收掺烧工艺,优化流程设计,经过反复试验,成功实现低热值火炬气的高效回收利用。据统计,该项目年节约动力煤2.46万吨,降低成本超800万元,其中两项技术获得国家发明专利,为行业低热值气回收利用提供了可复制、可推广的全新范本。


敢闯敢试谋突破

做技术创新“领航者”


“创新不是一句口号,而是在解决实际问题中不断探索、不断突破,只要敢想敢试、脚踏实地,就没有破解不了的瓶颈。”呼忠郎始终保持创新思维,面对生产中的各类技术瓶颈,他发扬“啃硬骨头”“涉险滩”的精神,勇于突破传统、大胆尝试,攻克了一系列关键技术难题,用创新为煤制油公司高质量发展注入动力。
脱硫塔浆液结晶不稳定,一直是影响副产品质量的关键问题,产出的硫酸铵纯度不高,无法达到一级标准,不仅影响经济效益,还造成资源浪费。为了解决这一问题,呼忠郎反复研究浆液结晶机理,调整工艺参数,优化结晶流程,甚至放弃休息时间,在实验室反复试验,记录每一组数据,对比每一种方案。“那段时间,呼师傅几乎泡在实验室和现场,有时候连吃饭都顾不上,我们劝他休息,他总说‘再试一次,说不定就成功了’。”他的徒弟吴军海回忆道。凭着这份执着与坚守,他终于通过工艺改造,实现了脱硫塔浆液稳定结晶,产出的硫酸铵达到一级标准,大幅提升了副产品附加值,为公司增加了收益。
针对烟气治理过程中出现的气溶胶“拖尾”、酸雨隐患,他创新烟气治理技术,优化吸收流程,增设净化装置,彻底根除了这一安全环保隐患,让烟气排放更加清洁、达标。锅炉受热面磨损严重,是热电生产中的常见难题,不仅缩短设备使用寿命,还增加了维修成本,影响生产连续性。呼忠郎经过反复研究、大胆尝试,采用“熔敷+网格”复合防磨技术,对锅炉受热面进行改造,有效提升了设备防磨性能,将锅炉连续运行周期由原来的150天左右提升至195天以上,每年节省设备维修费330万元。
此外,他首创的“高效运动填料+高效气液分离技术”氨法脱硫超低排放改造技术工艺,相较于传统的“塔体扩径、加高”方案,节约改造成本1500万元,工期缩短90天,改造后,年减排二氧化硫2200吨,为行业烟气脱硫技术升级开辟了新路径,用创新实力彰显了劳动模范价值。

薪火相传强赋能

做团队发展“引路人”


“一个人的优秀不算优秀,带动一群人优秀才是真正的优秀。”作为有着十余载经验的老师傅,呼忠郎始终秉持“传帮带”理念,毫无保留地分享自己的技术经验,用心培养年轻技术骨干,助力团队整体技术水平提升,用担当照亮青年员工成长之路。
他主动牵头组建技术攻关小组,吸纳年轻员工加入,针对生产中的技术难题,带领大家一起研究、一起试验,在实践中传授技术、积累经验。“呼师傅对我们特别有耐心,不管我们问多少问题,他都一一解答,从不敷衍,还会主动带着我们到现场实操,手把手教我们排查隐患、破解难题。”年轻技术员吴军海说道。在呼忠郎的带领下,他快速成长,如今已经能够独立处理各类常见的设备故障,成为团队中的技术骨干。
为了规范实验室管理、提升检测水平,他积极推进化学实验室CNAS认证工作,牵头梳理实验室管理体系,优化操作流程,完善检测标准,手把手指导实验室工作人员规范操作,整改认证过程中的各类问题。那段时间,他每天沉浸在实验室,对照认证标准,逐项排查、逐项完善,不放过任何一个细节,最终助力实验室成功通过认证,达到国家认可水平,为公司生产检测、技术研发提供了有力保障。在他的带动下,团队形成了“比学赶超、互帮互助、大胆创新”的良好氛围,先后培养出多名技术骨干,为公司高质量发展储备了坚实的人才力量。

十余载风雨兼程,十余载硕果累累。从普通技术员到行业标杆,从技术骨干到集团劳动模范,呼忠郎用坚守诠释初心,用实干铸就辉煌,用创新赋能发展。十余年间,他累计攻克生产难题30余项,牵头开展技术攻关17项,获得国家发明专利7项、各类科技创新奖项30余项,用实实在在的业绩,诠释了“精益求精、守正创新”的匠心精神。

如今,已年过四十的呼忠郎,依然坚守在生产一线,初心不改、干劲不减,继续在设备管理、技术创新的道路上深耕不辍,用脚步丈量责任,用实干书写担当,为国家能源集团绿色低碳转型、发展新质生产力注入不竭动力,彰显着新时代劳动模范的卓越风采,也激励着身边每一位员工立足岗位、奋勇争先,在煤制油产业发展的征程上书写更加精彩的奋斗篇章。

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